從連續(xù)幾年的新洛液壓機(jī)械活塞桿外泄漏的質(zhì)量原因的調(diào)查分析來看,設(shè)計(jì)功能不合理是造成液壓活塞桿早期發(fā)生活塞桿外泄漏的主要原因,這種原因發(fā)生的比例達(dá)到60%以上。
有時(shí),活塞桿表面會(huì)發(fā)生碰傷。裝載機(jī)在起升過程中,由于機(jī)械設(shè)備鏟斗的使用,使斗內(nèi)物料滑落,砸在伸出的活塞桿表面上,造成活塞桿表面出現(xiàn)微小凹坑,增大了密封圈與活塞桿的摩擦力,使密封圈磨損失效。目前這已成為液壓活塞桿外泄漏的主要問題之一。
活塞桿外泄露修復(fù)工藝如下:(1)先將新洛液壓活塞桿需要焊接的部位清洗干凈,然后用濕泥巴將拉痕四周圍住。(2)選用直徑2.5mm的焊條,將電焊機(jī)電流調(diào)至120A,采取直線運(yùn)條法對(duì)活塞桿平穩(wěn)施焊。(3)活塞桿全部焊完之后,將泥巴與熔渣清除干凈,用粗銼沿活塞桿圓周進(jìn)行進(jìn)行修銼并留0.1-0.2mm的加工余量。(4)車一個(gè)外徑185mm、內(nèi)徑125mm、長150mm的圓筒當(dāng)靠模(活塞桿外徑125mm),沿軸線鋸開,一個(gè)為粗模,另一個(gè)為精模。
(5)在新洛液壓活塞桿粗模內(nèi)壁涂上一層薄薄的油,接著維修人員緊靠在活塞桿待修部位上沿軸線往復(fù)磨合幾次,然后用細(xì)銼將活塞桿上較重的紅印銼掉。如此反復(fù)修銼,最后留0.04-0.07mm的活塞桿加工余量。(6)再用320目的砂條蘸煤油配合精模將活塞桿修磨至規(guī)定尺寸。(7)最后用砂布背面蘸煤油進(jìn)行手工拋光。經(jīng)測(cè)量,最大誤差僅為0.03mm。 |